黃原膠是一種微生物胞外多糖,它廣泛 應用于食品、醫(yī)藥、日化、石油等工業(yè)tu。80 年代初以來,我國黃原膠工業(yè)從無到有,并取 得了較大的發(fā)展。
黃原膠生產對原料要求較高》在我爾主 要碳塬是精制淀粉,氮源是豆粉和魚粉蛋白 胨等a國外主要以玉米淀粉水解糖漿為硪 癱,氮源以無機氮為主,輔以少量的植棱F蛋 白。梢制的營養(yǎng)綴分在高溫滅菌過程中更容 易被玻壞,最常見的破壞詐用是氨基酸與還 原糖起羰氣反應產生類黑色素的褐變詐用^ 培養(yǎng)基褐變時對黃旗膠發(fā)酵危害極大,輕則 影響發(fā)酵液的外觀、發(fā)酵轉化率和終產品色 澤,重則抑制黃單胞菌 (Xanthomonas )的生長,使發(fā)W徹底失敗。
我國目前的黃原膠生產廠大都采用傳統(tǒng) 方法,在發(fā)酵_中對培養(yǎng)基進行實罐滅菌,在 發(fā)薄嫌中實施對成熟醪液中活菌體熱殺菌。 這是逾成我國黃原膠產品顔色偏深、粘度偏 低,食品級產晶衛(wèi)生往往無法達標的根本原 因之一,租搏了國產黃康膠與國外產品在廣 量上競爭。國外有關公司在黃原膠發(fā)酵培養(yǎng) 基和成熟醪液滅菌方面有獨特的技術,但因 涉及商業(yè)性生產間題,未f有公開發(fā)表。
本文介紹了 2種實用新技術;(1>工&規(guī) 棋的黃原膠發(fā)酵培養(yǎng)基連續(xù)滅菌技術;(2)工 業(yè)規(guī)模連續(xù)殺滅黃原膠發(fā)酵成熟醪中黃單胞 菌的新技術a前者使碳源、氣源徹底分開滅 菌,有效地通制了滅菌過程的褐變作用,更好 地保存了培養(yǎng)液的營養(yǎng)成分;后者利用黃原 膠醪液剪切變稀的流動特性,髙溫變稀冷卻 還原的受熱特性,高溫、快速、連續(xù)殺滅醪中 的黃單胞菌,同時使多糖性能因熱處理而得 到改蕃。黃原膠的工業(yè)生產實踐證明,來用 以上2項新技術,能顯著提高滅菌效率,有效 地提高發(fā)酵轉化率,使終產品的活菌含量降 低,達到食品級產品衛(wèi)生指標,并使產品色澤 變淺、變亮,提高產品惑官質童。
1培養(yǎng)基連續(xù)滅菌技術1.1工藝流程田工藝流程如圖1所示。
1.2工藝_作要點(1)向碳源配料桶1中加入液化好的淀 粉洛液,開動攪捽,加入輕質碳酸鈣,加水調 整體積至刻度,待料溫上升,調好pH,最后加 入消泡劑;_氮漯配料桶2中加入a粉和魚 粉蛋白胨等,開動攪拌Ji水調整體積至刻 度,待料溫上升,調奸pH,最后加入消泡劑。 U)打開噴射加熱器4進蒸氣閥門,空消連續(xù) 滅菌系統(tǒng),尾氣由閾D排出或送入1的盤 管,預熱1中冷料;空消時系統(tǒng)表壓為0.2MPa,空消時間為30min。(3)1中料液 預熱至601C左右,系統(tǒng)空消充分后,開動往 復粟3,將1中料液送入連續(xù)滅菌系統(tǒng),同時 開大蒸氣,微微啟開閥D;待閥D排出熱料 液,觀察料溫T3,開闊E將滅菌料液切換進 預先滅好菌的發(fā)酵罐中,同時打開螺旋板換 熱器的冷卻水進水閥F,關閉閥D,打開閥C, 將熱冷凝水泵入1、2的盤管,預熱1、2中冷 料。(4)調節(jié)往復泵轉速,進蒸氣量和冷卻水 流量使連續(xù)滅菌系統(tǒng)很快穩(wěn)定。穩(wěn)定狀態(tài) T,Ti = 135t:、T2 = 130C、T3 = 35t:c(5)l 中料液滅菌完畢,先加一定量水并維持系統(tǒng) 穩(wěn)定,待1中水即將打完,將往復泵進料口切 向2,繼續(xù)給氮源滅菌。滅菌結束后,關閉閥 F, —批次251料液滅菌大約需1.5h。
1.3討論1.3.1培養(yǎng)基連續(xù)滅菌理論培養(yǎng)基滅菌過程既要殺滅雜菌孢子又要 保存薷養(yǎng)成分,實驗證明,微生物的熱死過程 符合一級化學反應動力學方程,即:-dc/d? = Kc(1)
dlnK/dT = AE/RT2(2)
式中o雜菌濃度;K:熱死速比;^£:活化 能;R,通用氣體常數;了:溫度;反 應時間營養(yǎng)物質的受熱破壞反應也可看做符合 一級反應規(guī)律,由于處雜菌:> 處:營養(yǎng)[2],而(2)式指出4E越大,了的變也對K影響越 大,因此將T提高會加速雜菌孢子的死亡, 而營養(yǎng)物質熱破壞速度增加很小,同時由于 提髙r會使滅菌時間顯著縮短,總的結果是達 到了滅菌要求而營養(yǎng)成分破壞量大為減少。
依據上述理論,連續(xù)滅菌工藝將滅菌溫 度由實罐滅菌的1201C提高至135*0 ;滅菌保 溫時間由實罐滅菌的30min縮短至7min;實 罐滅菌需要較長的加熱和冷卻時間,連續(xù)滅 菌培養(yǎng)基流經噴射加熱器瞬時加熱至預定溫 度,流經螺旋板換熱器時瞬時冷卻至發(fā)酵溫 度。
1.3.2連續(xù)滅菌能有效道制褐變作用采用連續(xù)滅菌技術能使碳源、氮源徹底 分開滅菌,能有效地抑制美拉德反應,減少褐 變作用。觀察發(fā)現,連續(xù)滅菌后的培養(yǎng)液顏 色比實罐滅菌后培養(yǎng)液顏色淺得多,基本上 維持連續(xù)滅菌前液化淀粉和碳酸鈣混合液的 顏色,而實罐滅菌后培養(yǎng)液呈棕紅色,培養(yǎng)基 滅菌時產生的色素直接帶入產品。應用連續(xù) 滅菌工藝的成熟發(fā)酵醪色澤比實罐滅菌工藝 所得發(fā)酵醪色澤淺,在同樣的后提取條件下, 前者所得產品更白更亮。表1是連續(xù)滅菌與 實罐滅菌兩種工藝所得發(fā)酵結果的比較。 1.3.3連續(xù)芡菌系統(tǒng)穗定可靠連續(xù)滅菌系統(tǒng)加熱器為特制文丘里管式 噴射加熱器,保溫滅菌部分是由60 m長的維 持管和2只瘦髙的維持罐構成,充分考慮了 培養(yǎng)基返混這一不利因素,使培養(yǎng)液在管道 中的流型接近活塞流,保證了滅菌徹底性。 多批發(fā)酵實踐證明,除明顯的機械故障和操 作失誤,連續(xù)滅菌可靠性很高,采用連續(xù)滅菌 工藝的33 m3大罐發(fā)酵成功率明顯髙于采用 實罐滅菌工藝的3 m3種子罐,33 m3大罐發(fā) 酵成功率接近100%, 3 m3種子罐有時會因 實消過頭或不徹底造成不長菌和污染倒罐, 成功率在70%左右。
若在連續(xù)滅菌系統(tǒng)引入自動控制技術,表1連續(xù)滅菌和實罐滅菌工藝對黃琢膠發(fā)_的彩響連消工藝 ! 33 w3氣升式發(fā)酵罐數據 i! 實消工藝3 m3氣升式發(fā)綍罐數據批號時間h風量WM多糖含量S/L粘度-Pa-a成品1 色澤1時間h風量VVM多*翕憊g/L粘度P&*s成品色澤■721-0.8258.0白721:14307.96貧揭72i:0.9308.8黃白721:1-4307.0褐65i-i,o3Si2.5白721:1-53$9.5黃683510.0白*粘度測定:NDJ-1型粘度計,3對轉子,60 r/min。
系統(tǒng)會更加穩(wěn)定可靠,具體操作時K要通過 調節(jié)閥控制蒸氣流量、冷卻水流量,變頻器控 制泵的流量,就可使系統(tǒng)穩(wěn)定,從而更加顯示 出連續(xù)滅菌高效、可靠等方面的優(yōu)點。
2成熟發(fā)酵醪的連續(xù)滅菌技術2,1工藝津程圖工藝流程如圖2所示。
圖2連續(xù)殺滅黃單胞菌工藝流程圖1-滅菌前醪液5£罐;2,4,6-單艨桿蒹;3-BR4J-45乎板換熱器<加熱);5-BE4J-UC乎板換熱器(保溫 7-BR4J-100平板換熱器<冷卻}i 8-滅菌后醪液貯縐;-不同位置泡度計2.2工藝搡作要點黃原膠分子間靠氣鍵形成雙股或多股螺(1)打開醪液貯罐1進蒸氣閥給系統(tǒng)空旋的剛性結構w。備溶液湛度升高時,分子消,空消系統(tǒng)表壓0.2MPa,時間20min。(2)內熱運動加劇,氫鍵結合力減弱,嫘旋結構松給1罐進料,再打開螺桿泵2將醪液送入平弛,溫度升高至一定范圍,縲旋結構完全解板加熱器3,開大3的加熱蒸氣,調節(jié)2泵轉體,構象發(fā)生變化,多糖分子變成柔軟的長纖速和回流,控制指示在1101C。(〗)打開4維;冷卻時多糖分子重新聚合,但重新聚合成泵和6泵,調節(jié)兩泵的囬流,同時打開換熱器的多糖分子螺旋結構與原來的不一致,特別7的冷卻水并調節(jié)其流量,控制T2 = 108X:,是多糖分子媒旋結構之間的空間位阻減小,T3 = 40t:,并使連消系統(tǒng)穩(wěn)定。一批次20結構更緊密,所以受熱處理之后多糖的流變m3醪液滅菌大約需1.5 h。性能得到改善。圖3為質量分數2.8%的黃2.3討論原膠醪液加熱和冷卻過程表觀粘度變化曲2.3.1黃康股經短時間高溫處玫流變性能線[4]。另外,我們發(fā)現,熱處理溫度在95?
得到改晷105C表觀粘度提高最明顯w(見表2)。但考慮到殺菌效果,我們選擇105 ~ 1101C為醪 液連續(xù)滅菌溫度范圍《殺滅黃單胞菌;另一方面,黃原膠本身是熱敏 性物質,若為徹底殺菌而升高溫度和延長殺 菌時間,又會嚴重影響產品的色澤、溶解性 能、流變性能,甚至引起黃原膠熱降解,50s0溢度圖3加熱與冷卻過程黃康膠 醪液粘度變化曲線表2不同溫度熱處理對黃通膠醪液粘度影喃熱處理溢度熱處理10 min立即冷卻,在 S I_F_ 薄轱度(IVO尿始霱液10.38510.89511.610511,51219*7133明顯變薄2,3.2選擇平板換熱器能利用醪液特性高 故滅埔成熟發(fā)酵醪中含有大量活菌體,黃單胞 菌(Xas法并肺JSS casipe對rfs )是一#植_病 原菌,雖然不是人體致病菌,但食用后會對人 體產生不良影響,因此,國際上對食品級黃原 膠產品活菌數有嚴格規(guī)定(如美國FCC1981 和FA01986),我國也規(guī)定每g食品級黃原 膠千粉活細菌數不超過10000個[61?通常 60X:就可使黃單胞菌失活,但黃原膠是黃單 胞菌的莢膜多糖,牢牢地附在菌體表面,保護 菌體少受外界環(huán)境溫度影響s表現在醪液的 加熱滅菌上,就給工業(yè)生產帶來了難題,一方0 100 200 抑切速率/s-1圖4某批發(fā)薄及h表觀粘度 與剪切速率關系曲線我們結合連續(xù)滅菌理論和黃原膠剪切 變稀的流變特性(如圖4所示),選擇單蜾桿 泵做為醪液連續(xù)滅菌的動力,選擇板式換熱 器做為連續(xù)滅菌的加熱器、維持器和冷卻器, 選擇適當的板片組合,構成醪液的流道,在滿 足滅菌時間的條件下,盡量加快醪液在板間 的流速,提高對醪液的剪切速率,使醪液表觀 粘度降低,強化傳熱,提高殺苗效率〇
在加熱段,選擇(6 X 9)/(1 x 54>的板組 合,使醪液在板間流速達0.15 m/s,呈湍流流 態(tài),考慮國產板式換熱器搡作壓力一般<0.3 ,每級換熱器之間串進一臺縲桿泵,并在 設計流道時考慮高粘醪液阻力造成的壓降, 以免換熱板在髙壓下脹開泄漏;在保溫段,利 用醪液本身熱量進行熱交換,為保證保溫時 間7 min,醪液流道較長,阻力較大,操詐時要 調節(jié)螺桿泵回流比,使之逐步進入穩(wěn)定狀態(tài)。 我們選擇(18 X 7)八18 x 7)板組合,醪液在板 間流速達0.2 tn/s,呈高度湍流狀態(tài);在冷卻 段,同樣選擇(18 X 7)八18 x 7)的板組合,調 整冷卻水流童,很方便迪將滅菌后的醪液冷 卻至下工段要求的溫度(401:多批醪液的滅菌實踐證明,用平板式換 熱器連續(xù)滅菌,醪液在系統(tǒng)中經過的時間為 15 min左右,10SC保溫時間僅7 min,醪液受 熱褐變得到了有效地抑制,外觀顔色不會加 深;經過連續(xù)滅茴熱處理后,成品的流變性能 得到了 一定程度上的改善;滅菌效果很好,滅 酋后,若后續(xù)工序不帶雜菌,終產品能達到食 品級產品對黃單胞菌的活菌數要求^3結語發(fā)酵培養(yǎng)基連續(xù)滅菌理論上的優(yōu)點早就 海人們所知,但過去由于儀器控制手段落后, 操作人員水平為隹等撅因,其滅菌可靠性遭 到懷疑,在我國僅在酒精生產、酵母生產等不 易染雜菌的發(fā)酵產品上應用?,F在自動控制 儀表可靠性有了很大提髙,我們將這種連續(xù) 滅菌技術應用于黃原膠工業(yè)生產,證實該技 術高效快捷、操作方便、穩(wěn)定可靠,滅菌效果 好,特別是能使碳、氮分開滅菌,對提高產品 廣童有效,并且能解決大型非機轤攪拌反應 器的培養(yǎng)基滅菌問題。
黃康膠發(fā)酵醪的后處理技術是我國黃原 膠生產廠的樽弱環(huán)節(jié),不少黃原膠廣的產品 達不到食品級產品的衛(wèi)生指標,外觀色澤也 比不上國外產品。熱殺滅醪中黃單胞菌是影 響產品色澤和衛(wèi)生指標的關鍵技術,我們在 連續(xù)滅菌理論指導下,設計出以平板式換熱 器主體的連續(xù)滅菌系統(tǒng),利用黃原膠剪切變 稀的流變行性,能高效快速殺滅黃單胞菌而 不影響終產品質量,并且能使黃原膠構象發(fā) 生有益變化,在一定程度上改善黃原膠流變 特性。
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